隨著新材料、新工藝的發(fā)展,電火花線切割機的應用日益普及,其良好的柔性、穩(wěn)定的加工精度為用戶帶來了巨大的效益。但是電火花線切割機較高的故障率,尤其是停機和維修費用給用戶帶來極大的不便和資源的浪費。通常小故障通過詳細閱讀說明書就可得到解決,現筆者以7725-2型線切割機為例,就其經常出現的疑難故障及其原因、解決辦法作一分析。
1 故障(1):在自動加工過程中,多次出現貯絲筒自動停機現象。
經仔細檢查和詳細研究使用說明書,發(fā)現問題出在KA4上,在自動加工過程中失電引起常開觸點斷開,使控制電路失電。經過進一步檢查,開機觀察,繼電器KA4多次出現打火現象,卸下KA4感覺紅圈起熱,但未發(fā)現明顯故障。拆封用萬用表檢查,發(fā)現線圈一端線頭虛接,重新焊牢后,裝上使用,幫障排除。
2 故障(2):鉬絲在自動加工中,出現疊絲,經至多次出現斷絲,致使加工件報廢。
按照使用說明書和垂詢機床生產廠,要求檢查貯絲筒滑板空行程間隙是否*,按其要求消除軸向間隙后仍無明業(yè)改現。
經查閱資料及多次現場試驗,zui后認定原因出在線架下端副導輪下,經仔細調整導輪位置發(fā)現有點效果。再進一步檢查,發(fā)現導輪由于長期不正常運轉(時轉時停)而出現不同深度的溝槽。當運轉時會引起徑向跳動,造成鉬絲跳動,使鉬絲疊絲。經換上新導輪,使用幾天后,又出現以上情況,發(fā)現這是由于副導輪不轉的處理方法,效果很好,現使用一年左右,無疊絲故障發(fā)生。
3 故障(3):機床運行中出現縱向、橫向同時進給,不能按程序要求進給,在自動進給時鎖不住,用手能旋動。
經過檢查,產生這類故障原因有兩個:(1)備用兩節(jié)5V電池接觸不良,更換新電池或電池卸下重新裝上,故障排除。(2)步進電機進線線頭脫落或接觸不良,重新接好后故障解除。通過以上分析,可看出電火線切割機的維修、維護是一項非常重要而細致的工作,必須配備經驗豐富的檢修人員、詳細做好機床維護、維修及故障處理檔案工作,才能做到zui大限度減少因機床故障而造成的損失。
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